3月27日,城發(fā)辛家營分公司水處理車間順利完成中繼泵站軟水系統(tǒng)軟化罐吸鹽技術(shù)改造,成功破解傳統(tǒng)虹吸式吸鹽模式的諸多痛點,實現(xiàn)能耗、水量雙節(jié)約,效率、效益雙提升,以小投入達(dá)成大回報,為公司降本增效工作再添實招。

此前,水處理車間的單組再生軟化系統(tǒng)采用傳統(tǒng)虹吸式吸鹽模式,不僅吸鹽效率低下、耗時較長,還存在自來水耗量大、電耗偏高的問題;更棘手的是,當(dāng)一組系統(tǒng)正常產(chǎn)水時,生產(chǎn)用水壓力不足會導(dǎo)致另一組無法正常吸鹽、再生,嚴(yán)重影響軟水供應(yīng)效率。

為攻克這一技術(shù)難題,今年1月初,水處理車間組建改造攻堅小組,團(tuán)隊成員立足崗位經(jīng)驗,結(jié)合設(shè)備運行實際,扎根現(xiàn)場開展專項攻堅,通過對軟化水系統(tǒng)各類運行數(shù)據(jù)進(jìn)行全面記錄、分析與比對,最終精準(zhǔn)定位癥結(jié)——水射器虹吸效果不佳,導(dǎo)致軟水系統(tǒng)再生時飽和鹽水吸入量不足,軟化罐內(nèi)樹脂還原不充分,進(jìn)而造成軟化水產(chǎn)量低、再生次數(shù)頻繁,間接增加了生產(chǎn)水泵電耗和自來水消耗量。
針對癥結(jié),攻堅小組經(jīng)過反復(fù)論證、優(yōu)化,制定了“保留原有工藝、精準(zhǔn)加裝設(shè)備、實現(xiàn)聯(lián)動控制”的改造方案,在不改變原生產(chǎn)水系統(tǒng)及軟化系統(tǒng)工藝的前提下,通過精準(zhǔn)加裝設(shè)備、優(yōu)化控制邏輯,實現(xiàn)吸鹽流程的高效升級。在改造中,團(tuán)隊保留原有虹吸式吸鹽模式,在水射器前端飽和鹽水DN50主管道上安裝DN50控制閥門,在主管道閥門前后分別抽頭,增設(shè)DN20旁路管道及閥門,并在旁路上安裝一臺0.75KW不銹鋼自吸泵(流量8m3/h,揚(yáng)程22m);協(xié)同電氣車間在軟化罐控制柜內(nèi)加裝聯(lián)動裝置,實現(xiàn)吸鹽電動閥與自吸泵的同步啟停,確保操作精準(zhǔn)高效。同時,考慮到自吸泵運行電流較大可能引發(fā)控制柜故障,額外加裝斷路器及熱繼電保護(hù)器,當(dāng)吸鹽泵出現(xiàn)過載情況時可自動切斷電源,有效保障PLC控制柜與吸鹽泵設(shè)備安全穩(wěn)定運行;新增透明可觀察吸鹽管道過濾器,能高效攔截飽和鹽水管道內(nèi)逃逸的鹽粒與雜質(zhì),既避免管路堵塞,又進(jìn)一步提升設(shè)備運行效率。

為檢驗改造成果,工作人員對改造后的2號軟化水系統(tǒng)與改造前進(jìn)行同等產(chǎn)水量數(shù)據(jù)對比試驗,重點聚焦耗水量、耗電量兩項核心指標(biāo),數(shù)據(jù)對比清晰直觀,節(jié)能成效顯著。
經(jīng)測算,改造后,每制備1萬噸合格軟水,可節(jié)約自來水606噸(按7.4元/噸計算)、節(jié)約用電340.875度(按0.5元/度計算),合計節(jié)約成本4654.84元。本次單組軟化系統(tǒng)改造投入不足3000元,投入產(chǎn)出比突出;按分公司本采暖期總補(bǔ)水量18萬噸推算,每個采暖期可為公司節(jié)約生產(chǎn)成本8.38萬元,節(jié)能效益十分顯著。
下一步,辛家營分公司水處理車間將以此次改造為標(biāo)桿,逐步推進(jìn)中繼泵站剩余3套軟化水系統(tǒng)改造工作。改造完成后,可實現(xiàn)1臺15KW生產(chǎn)泵運行狀態(tài)下,既能滿足一套軟水系統(tǒng)再生后持續(xù)產(chǎn)水,又不影響另一套系統(tǒng)正常再生,進(jìn)一步縮短再生周期、提升產(chǎn)水效率,持續(xù)深化降本增效成效。同時,此次改造也進(jìn)一步激發(fā)了全員參與技術(shù)革新、節(jié)能降耗的工作熱情,車間將持續(xù)鼓勵員工立足崗位深挖節(jié)能潛力,推動更多設(shè)備工藝升級優(yōu)化,為公司高質(zhì)量發(fā)展注入強(qiáng)勁動力。